影响焦油器效率的因素都有哪些
1、煤气流速的大小。当流速过大时,在气流出上端管口时焦油粒子还未到达管壁,所以焦油就不能在电捕焦油器中除下。
2、煤气温度的高低。当煤气温度过高时气流的实际速度就提高,此时即为前述的降低效率的因素,其次是煤气温度过时,煤气中的焦油还是气态。此时尚不是细小液粒或雾状,因而也不易除下。
3、直流电源电压的高低。一般是在3万伏以下难以产生电晕(即产生电离的现象)在电压过低时产生的电晕强度不高,此时电离现象也不剧烈,产生的电子与正离子量少,因而焦油粒子带电的可能性小,所以除焦油效率会下降。
4、煤气中的水分的含量。水分较多时煤气中的湿度就大,因而所施加的直流电压也相应的降下,否则会造成电气上的击穿放电现象。
电捕焦油器每运行三个月小修一次,时间约4~8小时,主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫两级系统上的积灰;检查内部和外部运转机构并适当调整;电捕油器开机程序:1、将高压控制柜内部的总电源开关合上,电源指示灯点亮,检查输入380V电压是否正常。检查和调整振打锤,两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并消除不正常现象;排灰系统是否畅通;校准指示仪表。运行约半年~一年左右进行中修,中修时间约1至3天
一般情况下,静电除焦器塔体接地这种故障原因如下;
(1)电晕丝断。这种故障现象较为常见,只要进入塔内,用手电筒仔细逐个蜂窝查找,就容易发现电晕丝搭靠在蜂窝壁上。根据断口分析,一般是在做吊鼻时机械损伤所致强度不够。重新更换不锈钢丝作电晕丝即可。
(2)重锤吊钩腐蚀断掉。这是在制作时选购不合格或不符合要求的碳钢材料,因为重锤的环境湿度大,气体腐蚀性大,更换成不锈钢吊钩。
(3)大块焦油片搭在下吊架和蜂窝壁下缘之间。这是由于在安装时调整的垂直距离不够所致,应调整上面吊架上方的3根吊杆,使其间的距离大于30CM。
(4)瓷瓶击穿或断裂这是由于煤焦油和等杂质较多,瓷瓶箱温度过低或过高所致,处理方法是更换瓷瓶,调整瓷瓶箱温度在90-120℃范围内。